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回转窑尾吐灰事故原因分析

发布时间:2012-07-02 16:28:38   作者: 浏览次数:38    【返回列表】

回转窑因检修、操作和管理不当,时常出现生产工艺事故,不仅给企业造成经济损失,而且增加岗位人员的处理工作量,甚至造成人员伤亡。因此,认真分析事故原因,制定防范措施,防止类似事故的再发生是十分必要的。本文列举4个工艺事故产生的原因、处理及措施。

  1 回转窑尾吐灰事故
  1.1 事故过程
  2006年1月,某厂1500t/d生产线(带三级预热器)大修后,回转窑运行不正常,在检修后运行的l个月中,停窑10多次,平均台产由正常生产时的70t/h下降到59t/h。在实际生产中,每当中控员增加生料喂料量时,预热器和回转窑结皮严重,篦冷机内结料柱,熟料质量大幅下降。在处理料柱时,因篦床上的物料厚度增大,造成篦床和活动梁损坏,致使篦床漏料,篦床下的拉链机负荷加大,拉链机拉断。与此同时,回转窑尾时常出现吐灰现象,喂料量越大,吐灰越严重,严重污染窑尾现场环境,并对回转窑尾电缆安全构成威胁。

  1.2 原因分析
  1)由于大修时对土建施工计划不完善,没有明确土建质量监管内容和责任人,造成C3和C2顶部、回转窑尾密封以及分解炉膨胀仓等处出现漏风现象,系统压力上升(C3达-8000Pa,大修前为-7400Pa)。因在大修时对计量和热工仪表进行了校验,中控员对这些仪表大修前后误差的变化没有引起足够的重视,未建立新的平衡,造成用煤不合理,回转窑内飞砂大,系统温度上不去,限制了喂料量。

  2)由于部分空气炮和篦冷机的部分篦床不工作,加剧篦冷机结料柱的可能,造成回转窑况不正常,也严重威胁到篦冷机系统设备的安全运行。

  3)由于锚固件选择错误(比设计高出100mm),造成回转窑尾烟室斜坡的浇注料平面比设计高出100mm。在增加喂料量时,C3下料管容易被堵死,加上下料室板浇注尺寸错误,造成回转窑内通风受阻,导致结后窑圈严重,窑尾频繁吐料。这是影响该起事故发生的关键原因。

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